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淺析直線振動篩的損壞原因

??2018-07-10 閱讀:522

       直線振動篩由于設備本身振動,部件損壞頻繁,在選煤廠的設備維護費用中占很大比例。因此,降低直線振動篩部件的損壞頻率,提高部件的使用壽命,對于減少影響生產時間、降低生產成本具有非常重要的意義。

       屯蘭礦選煤廠主洗系統共有 18臺直線振動篩,經過 2 年多的運行,暴露出許多問題,其中最特殊的 2個問題:一是 12臺國產直線振動篩篩板損壞非常頻繁,據不完全統計,2年共更換1220×590 不銹鋼篩板 280 塊,約合人民幣 28萬元;二是6臺進口直線振動篩大梁損壞非常頻繁,2 年共更換 φ245mm×10mm大梁43根,約合人民幣 15 萬元。同時,由于頻繁更換篩板和大梁,需投入大量人力和時間,增加了工人的勞動強度,直接影響了正常生產。

1、 原因分析

1、1 國產直線振動篩損壞的原因

       屯蘭礦選煤廠的國產直線振動篩型號分別為 2ZKX 型和ZKS 型,篩板規格均為 1220mm×590mm 不銹鋼篩板,全部更換一次篩板需 145塊,所以 2年相當于每臺篩子普換 2次篩板。進口直線振動篩型號為USL3.0×6.0 型,篩板規格為722mm×598mm 不銹鋼篩板,2年未更換一塊篩板。國產振動篩篩板損壞大多數是篩條斷裂,其次是篩框斷裂,無一例是正常磨損,所以不屬于正常損壞。對照進口 USL 型篩板的設計特點,分析篩板損壞原因如下:

(1)、篩板結構設計不合理。國產篩板結構非常單薄,篩框全部為φ10mm 鋼筋焊接而成,幾何尺寸1220mm×590mm為細長形,所以彈性有余而剛性差。篩板在振動時,由于附加振幅大,篩條與篩框很容易達到疲勞極限而斷裂。

(2)、國產篩板壓緊方式采用簡單的螺栓壓角鋼,角鋼壓膠皮,膠皮壓篩板的方式,不考慮振動變形引起的位移,由于篩板周邊間隙大、細長、剛度差、壓緊時塑性變形大,在振動時,壓緊部位很容易發生串動和彎曲,而且螺栓和角鋼配合面短,間隙大,被鎖能力差,從而導致較早松動,引起篩板附加振動,加速了篩板的疲勞。

(3)、國產篩板還有制造質量差的原因,主要是公差大,焊接質量差。

1、2 進口直線振動篩大梁損壞的原因

       屯蘭礦選煤廠進口直線振動篩型號為USL3.0×6.0,共 6臺。該篩子設計有φ245mm×10mm 大梁9根,6臺共 54根篩梁。試生產 2 年共更換43根大梁,平均每個部位更換0.8次,最嚴重的部位已經更換過2次。而國產12臺直線振動篩至今未更換過一根大梁,目前完好無損。經與廠家磋商,廠家也承認這樣的更換頻率是不正常的。由于該篩子大梁頻繁斷裂,給生產造成了很大的影響,廠里曾組織人員多方查找損壞的原因,從產量、安裝、維護等方面均未見異常。更換下來的大梁經分析為疲勞斷裂。對照國產直線振動篩大梁結構特點分析,進口直線振動篩大梁斷裂,最主要的原因是 9根大梁沒有連接起來。國產振動篩大梁設計也是9 根,在縱向用方鋼和角鋼焊接相連,提高了整體抗彎和抗疲勞強度,而進口振動篩 9 根大梁互不相連,在抗彎曲方面孤軍抵抗,整體性不強,附加振動大,容易疲勞,是造成大梁斷裂的重要原因。其次,大梁選材方面也有一定的問題。

2、改進措施

      通過以上原因分析,國產直線振動篩和進口直線振動篩各有優缺點,可以取長補短,就能達到改進的目的。

2、1 國產直線振動篩改進措施

      通過對現場兩種型號的篩子進行觀察分析,國產直線振動篩的篩板結構和壓緊方式,可以借鑒進口直線振動篩的篩板結構和壓緊方式進行改造。改造的方法和步驟如下:

(1)、將篩板和壓緊零件的結構形式設計成進口篩子的形式,篩框用6mm 厚的鋼板焊接,幾何尺寸改為592mm×598mm,長度縮小一半,剛度非常好,壓條為里鋼外膠型,與螺栓和篩板配合緊密。

(2)、在 9根篩梁的上方焊接槽鋼,焊接前需預先在槽鋼上打好固定篩板用的連接螺栓孔。

(3)、將固定篩板用的軌道固定在槽鋼上,然后就可固定篩板。

2、2 進口直線振動篩大梁改進措施

      進口直線振動篩大梁改進就是如何將9 根大梁連接起來,改造的方法和步驟如下:

(1)、精確測量大梁的直徑以及大梁與大梁之間的距離。

(2)、根據測量的尺寸制作副梁。副梁中部用8mm 厚的鋼板,上下兩邊用φ25mm 圓鋼焊接而成,不僅抗彎強度和抗疲勞強度高,而且對煤泥水阻力小。副梁兩頭連接板用8mm 厚鋼板割成橢圓形,彎成半徑125mm弧度,焊接時減小了對主梁強度的影響。

(3)、將篩子縱向中部一行篩板全部拆下,精確測量出每根大梁的中心線,將制作好的副梁對準中心線點焊在兩根大梁之間。8根大梁全部點焊完后,再進行滿焊。焊接時一定要注意不能損傷原來的大梁。8 根副梁重量共80kg,對篩子的使用幾乎沒有影響。根據使用情況,副梁可以加 1 行,也可以加 2行。

 

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